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原客戶現(xiàn)場工藝:
13%有效含量的FeCl3配合陽離子聚丙烯酰胺在調(diào)理罐中絮凝,調(diào)理完成后板框壓泥。
調(diào)理后使用板框污泥壓制的 泥餅含水量:約60%;
我方擬定處理工藝:
用SJC-08高效調(diào)理劑全部代替FeCl3,PAM。
1. 目前貴司現(xiàn)場工藝,利用FeCl3和Pam進(jìn)行調(diào)制,在調(diào)理罐中起泡嚴(yán)重,濾液中Fe3+含量較高,極易結(jié)垢。濾布清洗難度大,濾板結(jié)垢后,影響脫水和進(jìn)泥量,泥餅變薄,泥餅含水量大。結(jié)垢嚴(yán)重后,濾板和濾布將無法使用,影響生產(chǎn)。濾板清洗難度大,酸洗危險(xiǎn)性較高,容易造成人員傷亡。管道結(jié)垢后,管道內(nèi)壁變厚,流速降低,維修和更換人力財(cái)力浪費(fèi)嚴(yán)重。其次因?yàn)槔?/span>FeCl3調(diào)理用量大,FeCl3中固體物含量高,最終導(dǎo)致每天多處理20噸左右固廢,成本浪費(fèi)嚴(yán)重。
2. 使用我司高效脫水劑SJC-08成本無增加,操作方便,調(diào)理過程中無起泡現(xiàn)象,操作過程無危險(xiǎn),不改變污泥ph值,徹底解決濾板和管道結(jié)垢傾向。濾布和濾板清洗頻率大幅降低,清洗難度小。使用后板框進(jìn)泥量大,泥餅厚,干度大,提高生產(chǎn)量。不會(huì)產(chǎn)生因?yàn)檎{(diào)理產(chǎn)生的固廢,降低固廢處理成本。
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